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浮球液位計及電磁流量計在冷卻水補水控制系統(tǒng)自動化改造中的應(yīng)用
發(fā)表時間:2019-12-04 ??點擊次數(shù):641? 技術(shù)支持:1560-1403-222
冷卻水在循環(huán)使用和水質(zhì)處理過程中,由于水量的不斷消耗,需及時補充新的水源,以保證系統(tǒng)的正常運行和主體廠的生產(chǎn)安全,因此對系統(tǒng)補水的控制及設(shè)備提出了較高的要求,而原系統(tǒng)的補水情況既不能實現(xiàn)遠程監(jiān)視、補水設(shè)備也不能實現(xiàn)遠程自動或手動控制經(jīng)探索實踐,我們對系統(tǒng)補水進行了控制改造,徹底改變了原狀況。本文對這次改造過程進行了論述。
1原系統(tǒng)補水控制簡介
為軋管、管加工二套生產(chǎn)服務(wù)的冷卻循環(huán)水處理系統(tǒng),主要任務(wù)是把冷卻水由供水池不問斷地供給用戶,進行高溫設(shè)備的冷卻同時把冷卻后的高溫臟水回收,經(jīng)物理/化學(xué)等處理手段使之能夠再次循環(huán)使用。在循環(huán)使用中,由于水量的蒸發(fā)、管路損耗、用戶消耗和跑冒滴漏等因素,冷卻水不斷減少,因此系統(tǒng)要根據(jù)實際情況及時補充新的水源,以保證整個系統(tǒng)供/回水的水量平衡和主體廠設(shè)備的安全運行。由此,對系統(tǒng)補水設(shè)備和控制提出了較高的要求,但原補水情況根本不能勝任系統(tǒng)的這種需求。因為對系統(tǒng)的補水是受補水管道上的浮球控制補水閥控制的,閥的打開/關(guān)閉是由液面上的浮球在水池中視受到水的浮力的大小來決定的,整個浮球控制補水閥全部為機械式閥門,不帶任何電控信號。它的工作原理如圖1所示。

圖1浮球閥工作原理
1一橡膠活塞;2一彈簧;3~浮球;4一閥;5一閥芯
在實際運行中,經(jīng)常出現(xiàn)水位已到達水池溢流位,可補水閥還在打開進行補水,造成水資源的浪費。這是因為浮球控制補水閥準(zhǔn)確調(diào)校比較困難,現(xiàn)場又沒有電信號傳到控制室,造成操作人員對現(xiàn)場補水情況不能做出及時的準(zhǔn)確判斷;在遇到緊急情況和管理人員發(fā)出補水指令時,對補水設(shè)備的遠程控制更是無法實現(xiàn)。而浮在水面上的球體與連桿易損且不宜于人員的維護更換,鑒于此,我們決定對其進行自動化改造。
2改造方案和原則
我們的改造原則是利用已有的設(shè)備和控制系統(tǒng),實現(xiàn)補水設(shè)備的遠程自動/手動控制和過程的時實監(jiān)視。原控制系統(tǒng)為由西門子SIMATIC S7—400PLC自動控制,并通過工業(yè)以太網(wǎng)與西雅特的HMI工作站進行通信對現(xiàn)場進行時實監(jiān)控??刂凭W(wǎng)絡(luò)圖如圖2所示。改造方案是把由浮球控制的補水閥開啟/關(guān)閉動作,改為由水池液位計信號通過PLC程序運算后自動控制,并能在HMI工作站上進行狀態(tài)的時實監(jiān)視和設(shè)備的遠程手動操作。
3控制自動化改造過程實施
*先,把水池的液位計模擬信號按照工藝要求在PLC中進行編程處理,使當(dāng)液位降到設(shè)定的低位時就輸出一個高電瓶信號,而當(dāng)液位升到設(shè)定的高位時,就復(fù)位這個高電瓶輸出信號。并在信號輸出前設(shè)“自動”與“手動”程序選擇“按扭節(jié)點”,使之與HMI工作站監(jiān)視畫面上補水閥的“自動”、“手動”選擇按扭相對應(yīng),使人員能對設(shè)備進行“手動/自動”選擇操作。這個高電瓶輸出信號經(jīng)“輸出繼電器K1”轉(zhuǎn)換為現(xiàn)場補水閥的開閥控制信號。另外,在HMI工作站上利用CitectSCADA軟件制作“自動補水閥”監(jiān)視畫面,把它作為現(xiàn)場的補水閥。在畫面中把可操作和動態(tài)顯示的點制成“變量標(biāo)簽”使與PLC程序中對應(yīng)的“節(jié)點”地址相同,這樣在PLC中進行控制的設(shè)備、在HMI工作站上設(shè)備的顯示狀態(tài)與現(xiàn)場補水設(shè)備狀態(tài)相一致。在“自動補水閥”旁設(shè)“自動”和“手動”選擇按扭,當(dāng)選擇“手動”按扭時,“自動補水閥”不受液位計信號的控制,并當(dāng)用鼠標(biāo)點擊閥體時,能彈出附帶有“操作精靈”的對話框,里面有與補水閥相對應(yīng)的“開閥/關(guān)閥”和“確認(rèn)”操作按扭,操作員能對補水閥進行遠程人為控制。當(dāng)選擇“自動”按扭時,補水閥的開啟/關(guān)閉完全靠液位計信號經(jīng)PLC程序自動控制。補水閥打開/關(guān)閉的輸出控制信號同時作為畫面中設(shè)備狀態(tài)顯示信號使用。但由于在運行時,現(xiàn)場閥門實際是否打開/關(guān)閉、閥門開啟角度、關(guān)閉是否嚴(yán)密、補水量等情況操作人員還是難以掌握。
因此,我們又在補水管道上設(shè)計安裝了電磁流量計,以對補水流量做出準(zhǔn)確計量。補水流量的大小可作為操作員對現(xiàn)場補水情況監(jiān)控的重要參考。電磁流量計信號所對應(yīng)的流量值在一定時間內(nèi)的累計還可作為系統(tǒng)藥劑添加量的參考。將它與水池液位計信號配合,在HMI工作站畫面上進行監(jiān)視,可保證系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
zui后,進行現(xiàn)場設(shè)備的改造。在水池的補水管道上加裝合適的電磁流量計,去除“浮球3”及連動桿和“閥4”,在“排水管道C”原位置上改裝“控制電磁閥”,由控制電磁閥實現(xiàn)對補水閥門的開/關(guān)控制。
現(xiàn)場改造后控制方式如圖3所示。將現(xiàn)場有關(guān)的信號線和電源線連接到控制室S7—400 PLC控制柜的有關(guān)模板上,完成整套設(shè)備的控制連接,如圖4所示。這樣,不論在HMI工作站畫面上由人員“手動”操做還是由PLC根據(jù)水池液位計信號自動控制,對補水閥所發(fā)出的開啟(關(guān)閉)高電瓶(低電瓶)指令經(jīng)“輸出模板DO”輸出到“輸出繼電器K1”的線圈上,“輸出繼電器K1”把得到的高電瓶24 VDC信號,通過常開接點實現(xiàn)對現(xiàn)場“控制電磁閥”線圈上220VAC電源的控制,并通過線圈的得電(失電),使“控制電磁閥”處于打開(關(guān)閉)狀態(tài),從而完全替代了浮球控制完成的工作。并且,現(xiàn)場的電信號經(jīng)過PLC處理,完全實現(xiàn)了系統(tǒng)補水由液位計信號的準(zhǔn)確遠程自動化控制和全過程狀態(tài)的實時監(jiān)視。



4改造后記
此改造增加了安全生產(chǎn)的可靠性,杜絕了水資源的流失,并因此減少了投加藥劑的費用,對環(huán)境的保護也起到了一定的作用。通過一段時期的調(diào)試與運行,安全效益、生產(chǎn)效益與社會效益已逐漸體現(xiàn)出來,從而證明了這次改造取得了成功。
上一條:大型石油化工行業(yè)的液位測量中使用雷達液位計常見故障分析
下一條:電容液位變送器在銅塔中的液位測量狀況及疑難故障處理
1原系統(tǒng)補水控制簡介
為軋管、管加工二套生產(chǎn)服務(wù)的冷卻循環(huán)水處理系統(tǒng),主要任務(wù)是把冷卻水由供水池不問斷地供給用戶,進行高溫設(shè)備的冷卻同時把冷卻后的高溫臟水回收,經(jīng)物理/化學(xué)等處理手段使之能夠再次循環(huán)使用。在循環(huán)使用中,由于水量的蒸發(fā)、管路損耗、用戶消耗和跑冒滴漏等因素,冷卻水不斷減少,因此系統(tǒng)要根據(jù)實際情況及時補充新的水源,以保證整個系統(tǒng)供/回水的水量平衡和主體廠設(shè)備的安全運行。由此,對系統(tǒng)補水設(shè)備和控制提出了較高的要求,但原補水情況根本不能勝任系統(tǒng)的這種需求。因為對系統(tǒng)的補水是受補水管道上的浮球控制補水閥控制的,閥的打開/關(guān)閉是由液面上的浮球在水池中視受到水的浮力的大小來決定的,整個浮球控制補水閥全部為機械式閥門,不帶任何電控信號。它的工作原理如圖1所示。

圖1浮球閥工作原理
1一橡膠活塞;2一彈簧;3~浮球;4一閥;5一閥芯
在實際運行中,經(jīng)常出現(xiàn)水位已到達水池溢流位,可補水閥還在打開進行補水,造成水資源的浪費。這是因為浮球控制補水閥準(zhǔn)確調(diào)校比較困難,現(xiàn)場又沒有電信號傳到控制室,造成操作人員對現(xiàn)場補水情況不能做出及時的準(zhǔn)確判斷;在遇到緊急情況和管理人員發(fā)出補水指令時,對補水設(shè)備的遠程控制更是無法實現(xiàn)。而浮在水面上的球體與連桿易損且不宜于人員的維護更換,鑒于此,我們決定對其進行自動化改造。
2改造方案和原則
我們的改造原則是利用已有的設(shè)備和控制系統(tǒng),實現(xiàn)補水設(shè)備的遠程自動/手動控制和過程的時實監(jiān)視。原控制系統(tǒng)為由西門子SIMATIC S7—400PLC自動控制,并通過工業(yè)以太網(wǎng)與西雅特的HMI工作站進行通信對現(xiàn)場進行時實監(jiān)控??刂凭W(wǎng)絡(luò)圖如圖2所示。改造方案是把由浮球控制的補水閥開啟/關(guān)閉動作,改為由水池液位計信號通過PLC程序運算后自動控制,并能在HMI工作站上進行狀態(tài)的時實監(jiān)視和設(shè)備的遠程手動操作。
3控制自動化改造過程實施
*先,把水池的液位計模擬信號按照工藝要求在PLC中進行編程處理,使當(dāng)液位降到設(shè)定的低位時就輸出一個高電瓶信號,而當(dāng)液位升到設(shè)定的高位時,就復(fù)位這個高電瓶輸出信號。并在信號輸出前設(shè)“自動”與“手動”程序選擇“按扭節(jié)點”,使之與HMI工作站監(jiān)視畫面上補水閥的“自動”、“手動”選擇按扭相對應(yīng),使人員能對設(shè)備進行“手動/自動”選擇操作。這個高電瓶輸出信號經(jīng)“輸出繼電器K1”轉(zhuǎn)換為現(xiàn)場補水閥的開閥控制信號。另外,在HMI工作站上利用CitectSCADA軟件制作“自動補水閥”監(jiān)視畫面,把它作為現(xiàn)場的補水閥。在畫面中把可操作和動態(tài)顯示的點制成“變量標(biāo)簽”使與PLC程序中對應(yīng)的“節(jié)點”地址相同,這樣在PLC中進行控制的設(shè)備、在HMI工作站上設(shè)備的顯示狀態(tài)與現(xiàn)場補水設(shè)備狀態(tài)相一致。在“自動補水閥”旁設(shè)“自動”和“手動”選擇按扭,當(dāng)選擇“手動”按扭時,“自動補水閥”不受液位計信號的控制,并當(dāng)用鼠標(biāo)點擊閥體時,能彈出附帶有“操作精靈”的對話框,里面有與補水閥相對應(yīng)的“開閥/關(guān)閥”和“確認(rèn)”操作按扭,操作員能對補水閥進行遠程人為控制。當(dāng)選擇“自動”按扭時,補水閥的開啟/關(guān)閉完全靠液位計信號經(jīng)PLC程序自動控制。補水閥打開/關(guān)閉的輸出控制信號同時作為畫面中設(shè)備狀態(tài)顯示信號使用。但由于在運行時,現(xiàn)場閥門實際是否打開/關(guān)閉、閥門開啟角度、關(guān)閉是否嚴(yán)密、補水量等情況操作人員還是難以掌握。
因此,我們又在補水管道上設(shè)計安裝了電磁流量計,以對補水流量做出準(zhǔn)確計量。補水流量的大小可作為操作員對現(xiàn)場補水情況監(jiān)控的重要參考。電磁流量計信號所對應(yīng)的流量值在一定時間內(nèi)的累計還可作為系統(tǒng)藥劑添加量的參考。將它與水池液位計信號配合,在HMI工作站畫面上進行監(jiān)視,可保證系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
zui后,進行現(xiàn)場設(shè)備的改造。在水池的補水管道上加裝合適的電磁流量計,去除“浮球3”及連動桿和“閥4”,在“排水管道C”原位置上改裝“控制電磁閥”,由控制電磁閥實現(xiàn)對補水閥門的開/關(guān)控制。
現(xiàn)場改造后控制方式如圖3所示。將現(xiàn)場有關(guān)的信號線和電源線連接到控制室S7—400 PLC控制柜的有關(guān)模板上,完成整套設(shè)備的控制連接,如圖4所示。這樣,不論在HMI工作站畫面上由人員“手動”操做還是由PLC根據(jù)水池液位計信號自動控制,對補水閥所發(fā)出的開啟(關(guān)閉)高電瓶(低電瓶)指令經(jīng)“輸出模板DO”輸出到“輸出繼電器K1”的線圈上,“輸出繼電器K1”把得到的高電瓶24 VDC信號,通過常開接點實現(xiàn)對現(xiàn)場“控制電磁閥”線圈上220VAC電源的控制,并通過線圈的得電(失電),使“控制電磁閥”處于打開(關(guān)閉)狀態(tài),從而完全替代了浮球控制完成的工作。并且,現(xiàn)場的電信號經(jīng)過PLC處理,完全實現(xiàn)了系統(tǒng)補水由液位計信號的準(zhǔn)確遠程自動化控制和全過程狀態(tài)的實時監(jiān)視。



4改造后記
此改造增加了安全生產(chǎn)的可靠性,杜絕了水資源的流失,并因此減少了投加藥劑的費用,對環(huán)境的保護也起到了一定的作用。通過一段時期的調(diào)試與運行,安全效益、生產(chǎn)效益與社會效益已逐漸體現(xiàn)出來,從而證明了這次改造取得了成功。
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