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    由管道系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備引起的電磁流量計運(yùn)行故障及案例分析

    發(fā)表時間:2015-02-08 ??點(diǎn)擊次數(shù):579? 技術(shù)支持:1560-1403-222
    電磁流量計安裝

    引起電磁流量計故障的原因很多,這一節(jié)我們主機(jī)針對于源自管道系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備引起電磁流量計故障源作簡要的分析,根據(jù)我們的總結(jié),由管道和相關(guān)設(shè)備引起的故障原因主要有以下六種情況,它們分別是:
    1、安裝不善;
    2、未滿管;
    3、管系儲留氣體;
    4、不斷吸入氣體;
    5、往復(fù)泵或控制閥振蕩產(chǎn)生的脈動流;
    6、使用過程中流動狀態(tài)變化。

    實際工作中這6種故障的原因表現(xiàn)形式也不盡相同,有的甚至是多種原因相互夾雜在一起引起故障,所以大家在實際檢查過程中,要注意對于各方面的情形都要做到心中有數(shù),對于管道的使用狀況盡可能多地掌握,才能夠在短的時間,有效率地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。

    1、安裝不善
    安裝不善的例子有:(1)流量傳感器與連接管道間內(nèi)徑匹配失當(dāng),相差過大,(1S091(4:1991規(guī)定:在沒有制造廠推薦的情況下,連接管內(nèi)徑不得小于流量傳感器內(nèi)徑,不得大寸:內(nèi)徑的3%);(2)流量傳感器與管道間墊圈突人流通通道;(3)鄰近流量傳感器前撓流件產(chǎn)生嚴(yán)重流速分布畸變或旋轉(zhuǎn)流,直管段不足。這些原因主要引起流量測量值與實際值不符,有時也會出現(xiàn)輸出晃動。
    案例1 本實例雖非上文例舉的安裝不善直接引起的,但其因故卻與流量傳感器進(jìn)入端墊圈進(jìn)入流通通道相同。

    上海某水廠兩根輸水管各用二臺串聯(lián)DNl400儀表計量出廠成品水,分別由發(fā)送方(水廠)和接收方掌握。*先臺傳感器上游離全開蝶閥距離約5米與下游第2臺傳感器相距約2.5米,上游直管段長度略嫌不足。1997年啟用,發(fā)現(xiàn)其中一根管線兩臺儀表計量值相差15%,半年后差值略有減小,為10%。除未檢查傳感器測量管內(nèi)部狀況外,作了全面檢查和分析,未找出故障原因,成為懸案。直到1998年下半年卸下傳感器發(fā)現(xiàn)進(jìn)口管道水泥襯里大塊脫落,堆積在傳感器進(jìn)口處高度達(dá)300-350mm(目測)。這些堆積物導(dǎo)致進(jìn)入傳感器水流流速分布嚴(yán)重畸變,即管道下部約有0.25D高度的弓形截面障礙物擋住了水流。清除障礙即恢復(fù)正常。對于差值半年后從15%減小到10%,可以解釋為開始時堆積高度比300-350mm高,在流動沖刷下高度降低,差值也隨著減小。大口徑流量傳感器卸下管線或進(jìn)入管道檢查內(nèi)部,必須停止流動,涉及面廣,通常只能在排除其他故障的可能性后,放到后進(jìn)行。

    2、未滿管
    由于背壓不足或流量傳感器安裝位置不良,致使其測量管內(nèi)液體未能充滿,故障現(xiàn)象因不充滿程度和流動狀況有不同表現(xiàn)。若少量氣體在水平管道中呈分層流或波狀流,故障現(xiàn)象表現(xiàn)為誤差增加,即流量測量值與實際值不符;若流動是氣泡流或塞狀流,故障現(xiàn)象除測量值與實際值不符外,還會因氣相瞬間遮蓋電極表面而出現(xiàn)輸出晃動。若水平管道分層流中流通面積氣相部分增大,即液體未滿管程度增大,亦會出現(xiàn)輸出晃動。若液體未滿管到液體表面在電極以下,則會出現(xiàn)輸出超滿度現(xiàn)象。
    案例2 某造船廠有一臺DN80mm電磁流量計測量水流量,運(yùn)行人員反映關(guān)閉閥流量為零時,輸出反而達(dá)到滿度值。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)傳感器下游僅有一段短管,水直接排人大氣,截止閥卻裝在傳感器上游(如圖3虛線1位置),閥關(guān)后傳感器測量管內(nèi)水全部排空。將閥改裝到位置2,故障便迎刃而解。這類故障原因在售后服務(wù)事例中足經(jīng)常碰到的,當(dāng)屬工程設(shè)計之誤。

    3、管系潴留氣體
    管系潴留氣體的一種原因是啟用前未能排凈管內(nèi)空氣,剩留氣體積聚在管系高點(diǎn),流動時被液體夾帶,呈氣泡狀流出;另一原因足液體中夾帶小氣泡逐漸聚集,潴留在管系高點(diǎn)。故障表現(xiàn)為流量測量值和實際值不符以及輸出晃動。

    案例3 南京某石化廠以DNl000mm管道引長江水,管道長10km順地勢起伏途經(jīng)小丘,在小丘頂裝DN700mm儀表。管系投入運(yùn)行,電磁流量計不能正常工作,經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)電磁流量傳感器及其附近有水流聲的不正?,F(xiàn)象。初步分析認(rèn)為管系啟用后未能將管道內(nèi)空氣排凈,而工程設(shè)計未在高點(diǎn)裝排氣閥而無法放氣。測量電極信號高達(dá)4mV(大部分為干擾電勢),因不能停水無法進(jìn)一步檢查和排除故障。數(shù)月后制造廠維修人員再次隨訪,此時不再有水流聲,因經(jīng)過一段時間流動,剩留空氣隨水流帶走,重新調(diào)試即能使之正常運(yùn)行。

    案例4 廣西某水廠在郊區(qū)山頭設(shè)置清水池,利用水池高度勢能發(fā)送成品水。運(yùn)行人員反映計量出水量的DN700mm電磁流量計有時候流量顯示不穩(wěn)?;蝿舆_(dá)百分之十幾到百分之二十,誤差也大,估計相差約20%。現(xiàn)場考查發(fā)現(xiàn)水池如圖7-9所示安裝流量傳感器,水位高度不足就會卷入氣泡,甚至流量傳感器測量管內(nèi)不能充滿。如水位降至A線時,雖高出吸入口**,但高出不多,還會在C處產(chǎn)生旋渦,將水位表面空氣卷入形成氣泡,使顯示晃動;若水位降到B,測量管將不滿管。我們建議如圖虛線所示裝一彎頭,擴(kuò)大水池有效容量,減少吸入氣泡的機(jī)會,彌補(bǔ)原設(shè)計的不足。這類實例是經(jīng)常遇到的。
    電磁流量計故障分析 
                  圖9 易卷入氣泡安裝例
    5、往復(fù)泵或控制閥振蕩產(chǎn)生脈動流
    往復(fù)泵泵送液流而測量點(diǎn)又未遠(yuǎn)離泵,脈動流會使電磁流量計輸出晃動,有時候還會產(chǎn)生測量誤差。為減緩脈動對儀表的影響,通常可采取提高電磁流量計激磁頻率或增加電阻尼;在管系方面可增裝氣室等阻尼裝置。管系流量控制失配使控制閥啟閉振蕩也會形成脈動流。

    6、使用過程中流動狀態(tài)變化
    通常儀表調(diào)試正常運(yùn)行一段時期后,也會因流動狀態(tài)變化而出現(xiàn)故障。雖然這種故障原因出現(xiàn)概率不高,但在分析故障原因時不應(yīng)忘記這一因素。
    案例5 這是一個懸掛在液流中的剝離襯里片擺動,隨著液流形成脈動流的罕見實例。江西某銅礦豳廠裝有若干臺電磁流量計測量含粉狀固相的漿液,幾年來一直使用正常。到1998年7月用戶反映其中一臺DN600mm儀表出現(xiàn)輸出晃動高達(dá)滿度值的50%-100%?,F(xiàn)場檢查儀表本身均正常,并且巡視和詢問得悉流動動力源末改動,不會新產(chǎn)生流動波動,也排除了使用環(huán)境變壞新引入干擾的可能性。總體印象是儀表正常,安裝和環(huán)境條件符合要求。當(dāng)時因不能停流卸下和檢查流量傳感器隱蔽部分及其鄰近管道狀況,一時未找出故障原因。直到月余后該廠停車槍修,發(fā)現(xiàn)流量傳感器附近卜游襯有橡膠襯里的U型管內(nèi),大片橡膠襯里脫落,懸掛于管內(nèi),隨液體流動而擺動,造成流動波動,儀表如實反映,形成輸出晃動。新?lián)Q上U型管后,大幅輸出晃動就不再出現(xiàn)了。

    案例6 龜在管內(nèi)洄游,輸出信號出現(xiàn)大尖峰,本案例取自一則國內(nèi)報導(dǎo),足在美國發(fā)生的大口徑電磁流量計監(jiān)測火電廠冷凝器冷卻海水流量,從記錄紙上看到儀表偶爾出現(xiàn)大尖峰信號。數(shù)度現(xiàn)場檢查,因干擾噪聲瞬現(xiàn)即逝,檢查時捕捉不到,也未發(fā)現(xiàn)周圍會有產(chǎn)生電氣噪聲等異常情況。用戶曾有人提出也許有魚在流量傳感器內(nèi)流動的想法,當(dāng)時認(rèn)為排放門有細(xì)網(wǎng)目網(wǎng)柵檔住和流量傳感器上游不可能有魚進(jìn)入而被否定了。但事后做廠一個實驗,將電磁流量計安裝于小型水槽,放入金魚觀察,金魚鉆入電磁流量傳感器,儀表果然出現(xiàn)尖峰噪聲。以后,當(dāng)初提問者告,在排放通道中確實見到了魚影,是由魚苗經(jīng)網(wǎng)柵鉆入排放管道后長大為成魚。
     
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