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    由管道系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備引起的電磁流量計(jì)運(yùn)行故障及案例分析

    發(fā)表時(shí)間:2015-02-08 ??點(diǎn)擊次數(shù):566? 技術(shù)支持:1560-1403-222
    電磁流量計(jì)安裝

    引起電磁流量計(jì)故障的原因很多,這一節(jié)我們主機(jī)針對(duì)于源自管道系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備引起電磁流量計(jì)故障源作簡(jiǎn)要的分析,根據(jù)我們的總結(jié),由管道和相關(guān)設(shè)備引起的故障原因主要有以下六種情況,它們分別是:
    1、安裝不善;
    2、未滿管;
    3、管系儲(chǔ)留氣體;
    4、不斷吸入氣體;
    5、往復(fù)泵或控制閥振蕩產(chǎn)生的脈動(dòng)流;
    6、使用過程中流動(dòng)狀態(tài)變化。

    實(shí)際工作中這6種故障的原因表現(xiàn)形式也不盡相同,有的甚至是多種原因相互夾雜在一起引起故障,所以大家在實(shí)際檢查過程中,要注意對(duì)于各方面的情形都要做到心中有數(shù),對(duì)于管道的使用狀況盡可能多地掌握,才能夠在短的時(shí)間,有效率地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。

    1、安裝不善
    安裝不善的例子有:(1)流量傳感器與連接管道間內(nèi)徑匹配失當(dāng),相差過大,(1S091(4:1991規(guī)定:在沒有制造廠推薦的情況下,連接管內(nèi)徑不得小于流量傳感器內(nèi)徑,不得大寸:內(nèi)徑的3%);(2)流量傳感器與管道間墊圈突人流通通道;(3)鄰近流量傳感器前撓流件產(chǎn)生嚴(yán)重流速分布畸變或旋轉(zhuǎn)流,直管段不足。這些原因主要引起流量測(cè)量值與實(shí)際值不符,有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)輸出晃動(dòng)。
    案例1 本實(shí)例雖非上文例舉的安裝不善直接引起的,但其因故卻與流量傳感器進(jìn)入端墊圈進(jìn)入流通通道相同。

    上海某水廠兩根輸水管各用二臺(tái)串聯(lián)DNl400儀表計(jì)量出廠成品水,分別由發(fā)送方(水廠)和接收方掌握。*先臺(tái)傳感器上游離全開蝶閥距離約5米與下游第2臺(tái)傳感器相距約2.5米,上游直管段長(zhǎng)度略嫌不足。1997年啟用,發(fā)現(xiàn)其中一根管線兩臺(tái)儀表計(jì)量值相差15%,半年后差值略有減小,為10%。除未檢查傳感器測(cè)量管內(nèi)部狀況外,作了全面檢查和分析,未找出故障原因,成為懸案。直到1998年下半年卸下傳感器發(fā)現(xiàn)進(jìn)口管道水泥襯里大塊脫落,堆積在傳感器進(jìn)口處高度達(dá)300-350mm(目測(cè))。這些堆積物導(dǎo)致進(jìn)入傳感器水流流速分布嚴(yán)重畸變,即管道下部約有0.25D高度的弓形截面障礙物擋住了水流。清除障礙即恢復(fù)正常。對(duì)于差值半年后從15%減小到10%,可以解釋為開始時(shí)堆積高度比300-350mm高,在流動(dòng)沖刷下高度降低,差值也隨著減小。大口徑流量傳感器卸下管線或進(jìn)入管道檢查內(nèi)部,必須停止流動(dòng),涉及面廣,通常只能在排除其他故障的可能性后,放到后進(jìn)行。

    2、未滿管
    由于背壓不足或流量傳感器安裝位置不良,致使其測(cè)量管內(nèi)液體未能充滿,故障現(xiàn)象因不充滿程度和流動(dòng)狀況有不同表現(xiàn)。若少量氣體在水平管道中呈分層流或波狀流,故障現(xiàn)象表現(xiàn)為誤差增加,即流量測(cè)量值與實(shí)際值不符;若流動(dòng)是氣泡流或塞狀流,故障現(xiàn)象除測(cè)量值與實(shí)際值不符外,還會(huì)因氣相瞬間遮蓋電極表面而出現(xiàn)輸出晃動(dòng)。若水平管道分層流中流通面積氣相部分增大,即液體未滿管程度增大,亦會(huì)出現(xiàn)輸出晃動(dòng)。若液體未滿管到液體表面在電極以下,則會(huì)出現(xiàn)輸出超滿度現(xiàn)象。
    案例2 某造船廠有一臺(tái)DN80mm電磁流量計(jì)測(cè)量水流量,運(yùn)行人員反映關(guān)閉閥流量為零時(shí),輸出反而達(dá)到滿度值?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)傳感器下游僅有一段短管,水直接排人大氣,截止閥卻裝在傳感器上游(如圖3虛線1位置),閥關(guān)后傳感器測(cè)量管內(nèi)水全部排空。將閥改裝到位置2,故障便迎刃而解。這類故障原因在售后服務(wù)事例中足經(jīng)常碰到的,當(dāng)屬工程設(shè)計(jì)之誤。

    3、管系潴留氣體
    管系潴留氣體的一種原因是啟用前未能排凈管內(nèi)空氣,剩留氣體積聚在管系高點(diǎn),流動(dòng)時(shí)被液體夾帶,呈氣泡狀流出;另一原因足液體中夾帶小氣泡逐漸聚集,潴留在管系高點(diǎn)。故障表現(xiàn)為流量測(cè)量值和實(shí)際值不符以及輸出晃動(dòng)。

    案例3 南京某石化廠以DNl000mm管道引長(zhǎng)江水,管道長(zhǎng)10km順地勢(shì)起伏途經(jīng)小丘,在小丘頂裝DN700mm儀表。管系投入運(yùn)行,電磁流量計(jì)不能正常工作,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)電磁流量傳感器及其附近有水流聲的不正常現(xiàn)象。初步分析認(rèn)為管系啟用后未能將管道內(nèi)空氣排凈,而工程設(shè)計(jì)未在高點(diǎn)裝排氣閥而無法放氣。測(cè)量電極信號(hào)高達(dá)4mV(大部分為干擾電勢(shì)),因不能停水無法進(jìn)一步檢查和排除故障。數(shù)月后制造廠維修人員再次隨訪,此時(shí)不再有水流聲,因經(jīng)過一段時(shí)間流動(dòng),剩留空氣隨水流帶走,重新調(diào)試即能使之正常運(yùn)行。

    案例4 廣西某水廠在郊區(qū)山頭設(shè)置清水池,利用水池高度勢(shì)能發(fā)送成品水。運(yùn)行人員反映計(jì)量出水量的DN700mm電磁流量計(jì)有時(shí)候流量顯示不穩(wěn)?;蝿?dòng)達(dá)百分之十幾到百分之二十,誤差也大,估計(jì)相差約20%?,F(xiàn)場(chǎng)考查發(fā)現(xiàn)水池如圖7-9所示安裝流量傳感器,水位高度不足就會(huì)卷入氣泡,甚至流量傳感器測(cè)量管內(nèi)不能充滿。如水位降至A線時(shí),雖高出吸入口**,但高出不多,還會(huì)在C處產(chǎn)生旋渦,將水位表面空氣卷入形成氣泡,使顯示晃動(dòng);若水位降到B,測(cè)量管將不滿管。我們建議如圖虛線所示裝一彎頭,擴(kuò)大水池有效容量,減少吸入氣泡的機(jī)會(huì),彌補(bǔ)原設(shè)計(jì)的不足。這類實(shí)例是經(jīng)常遇到的。
    電磁流量計(jì)故障分析 
                  圖9 易卷入氣泡安裝例
    5、往復(fù)泵或控制閥振蕩產(chǎn)生脈動(dòng)流
    往復(fù)泵泵送液流而測(cè)量點(diǎn)又未遠(yuǎn)離泵,脈動(dòng)流會(huì)使電磁流量計(jì)輸出晃動(dòng),有時(shí)候還會(huì)產(chǎn)生測(cè)量誤差。為減緩脈動(dòng)對(duì)儀表的影響,通??刹扇√岣唠姶帕髁坑?jì)激磁頻率或增加電阻尼;在管系方面可增裝氣室等阻尼裝置。管系流量控制失配使控制閥啟閉振蕩也會(huì)形成脈動(dòng)流。

    6、使用過程中流動(dòng)狀態(tài)變化
    通常儀表調(diào)試正常運(yùn)行一段時(shí)期后,也會(huì)因流動(dòng)狀態(tài)變化而出現(xiàn)故障。雖然這種故障原因出現(xiàn)概率不高,但在分析故障原因時(shí)不應(yīng)忘記這一因素。
    案例5 這是一個(gè)懸掛在液流中的剝離襯里片擺動(dòng),隨著液流形成脈動(dòng)流的罕見實(shí)例。江西某銅礦豳?gòu)S裝有若干臺(tái)電磁流量計(jì)測(cè)量含粉狀固相的漿液,幾年來一直使用正常。到1998年7月用戶反映其中一臺(tái)DN600mm儀表出現(xiàn)輸出晃動(dòng)高達(dá)滿度值的50%-100%?,F(xiàn)場(chǎng)檢查儀表本身均正常,并且巡視和詢問得悉流動(dòng)動(dòng)力源末改動(dòng),不會(huì)新產(chǎn)生流動(dòng)波動(dòng),也排除了使用環(huán)境變壞新引入干擾的可能性。總體印象是儀表正常,安裝和環(huán)境條件符合要求。當(dāng)時(shí)因不能停流卸下和檢查流量傳感器隱蔽部分及其鄰近管道狀況,一時(shí)未找出故障原因。直到月余后該廠停車槍修,發(fā)現(xiàn)流量傳感器附近卜游襯有橡膠襯里的U型管內(nèi),大片橡膠襯里脫落,懸掛于管內(nèi),隨液體流動(dòng)而擺動(dòng),造成流動(dòng)波動(dòng),儀表如實(shí)反映,形成輸出晃動(dòng)。新?lián)Q上U型管后,大幅輸出晃動(dòng)就不再出現(xiàn)了。

    案例6 龜在管內(nèi)洄游,輸出信號(hào)出現(xiàn)大尖峰,本案例取自一則國(guó)內(nèi)報(bào)導(dǎo),足在美國(guó)發(fā)生的大口徑電磁流量計(jì)監(jiān)測(cè)火電廠冷凝器冷卻海水流量,從記錄紙上看到儀表偶爾出現(xiàn)大尖峰信號(hào)。數(shù)度現(xiàn)場(chǎng)檢查,因干擾噪聲瞬現(xiàn)即逝,檢查時(shí)捕捉不到,也未發(fā)現(xiàn)周圍會(huì)有產(chǎn)生電氣噪聲等異常情況。用戶曾有人提出也許有魚在流量傳感器內(nèi)流動(dòng)的想法,當(dāng)時(shí)認(rèn)為排放門有細(xì)網(wǎng)目網(wǎng)柵檔住和流量傳感器上游不可能有魚進(jìn)入而被否定了。但事后做廠一個(gè)實(shí)驗(yàn),將電磁流量計(jì)安裝于小型水槽,放入金魚觀察,金魚鉆入電磁流量傳感器,儀表果然出現(xiàn)尖峰噪聲。以后,當(dāng)初提問者告,在排放通道中確實(shí)見到了魚影,是由魚苗經(jīng)網(wǎng)柵鉆入排放管道后長(zhǎng)大為成魚。
     
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